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有幾種方法可以計算曝氣量。
引數:水量:46噸小時,COD:1200mg L,無BOD資料,按BOD=計算。
方法一:按水氣比計算:
如果接觸氧化罐為15:1,則風量為:15 46=690m3 h
如果活性汙泥池為10:1,則風量為:10 46=460 m3 h
如果調節單元為 5:1,則風量為:5 46 = 230 m3 h
總風量為:690+460+230=1380m3h=23m3min
方法 2:計算去除 1 公斤 BOD 所需的 kgg O2。
每小時去除的BOD量為:
需氧量:空氣中氧氣的重量為:o2公斤空氣,那麼所需的空氣量為:kgo2o2公斤空氣=公斤空氣。
空氣密度為kg m3
那麼空氣的體積是:kg m3= m3
如果微孔曝氣頭的氧氣利用率為20%,則實際需氣量為:m3
方法3:計算單位池面積的曝氣強度。
曝氣強度一般為10-20 m3 m2h,中間值取15 m3 m2h
接觸氧化池與活性汙泥池的總面積為:m2
那麼風量為:m3 h= m3 min
如果調節池的曝氣強度為3 m3 m2h,面積為120 m2,則風量為3 120 = 360 m3 h = 6 m3 min
總共需要 m3 min
方法四:根據曝氣頭數計算。
根據停留時間計算池容量,然後計算出總共350個曝氣頭,需氣量為3 m3 h,因此總需氣量為350 3 = 1050 m3 h = m3 min
此外,調節罐的需氣量為6 m3 min,總需氣量為m3 min
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這不能按體積計算。
可以簡單地假設,進水DO為0,汙水濃度不高,耗氧量忽略不計,出水量為3mg L
因此,中間增加的氧氣量為鼓風機提供的總氧氣的30%,總風量為1500 m3 d(3g m3-0)。
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生物反應器罐內好氧區汙水需氧量,應按去除的5天生化需氧量、硝化和脫氮氨氮等要求計算,按下式計算:
O2 = 式中: O2 - 汙水需氧量(kgo2 d);
q—生物反應器入口流量(m3 d);
SO—生物反應罐進水5天生化需氧量濃度(mg L);
SE—生物反應器出水5 d生化需氧量濃度(mg L);
xv—排出的生物反應器系統的微生物質量; (kg/d);
nk—生物反應器罐進水總凱氏定氮濃度(mg L);
NKE—生物反應器流出物中總凱氏定氮濃度(mg L);
NT—生物反應器進水全氮濃度(mg L);
NOE——生物反應器流出物中硝酸鹽氮濃度(mg L);
從生物反應器系統排出的微生物中的氮含量(kg d);
a—當含碳物質與BOD5計時時,取碳的氧當量;
b—常數,每千克氨氮氧化所需氧量(kgo2 kgN);
c— 常數,取細菌細胞的氧當量。
除去含碳汙染物時,可採用每公斤去除五天生化需氧量。
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公式:o2 = (
曝氣幫浦的吸入口是曝氣系統的核心部件,可以利用負壓吸入氣體,因此不需要空壓機和大氣噴射器。 高速旋轉幫浦葉輪將液體與氣體混合,因此不需要攪拌器和混合器。
由於幫浦內加壓混合,氣液充分溶解,溶解效率可達80-100%。 因此,不需要大型加壓溶解氣罐或昂貴的反應塔來生產高溶性液體。
氣液比約為1:9(吸入8-10%),串用時可增加進氣量。 GLM(B)系列曝氣幫浦可以將高度溶解的液體直接抽吸、混合、溶解和輸送到使用點。
流量從 1 到 50 m3 h; 處理後的水量為1-150 m3 h。 因此,使用GLM(B)系列曝氣幫浦可以提高溶解氣液的生產效率,簡化生產裝置,節省空間,大大減少初始投資,節省執行成本和維護成本。
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曝氣池需要每天24小時曝氣,一旦進水,曝氣池開挖,就需要曝氣。 一旦停止曝氣,開霄就會出現缺氧,導致微生物活性下降或大量死亡。 請注意,安全曝氣時間反應迴圈包括進水時間、曝氣時間、沉澱時間和出水時間。
曝氣時間的長短會影響工藝除氮除磷的效果。 我希望我能幫到你<>
暴露的汙泥是否仍然活躍?
曝氣池的曝氣時間一般控制在6-8h。
暴露的汙泥是否仍然活躍?
暴露的目的是刺激處於休眠狀態的微生物,當微生物被活化時,不需要暴露,否則過度暴露會造成活性汙泥過度氧化,最終使活性汙泥自分解死亡。
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汙泥回流比r可由r=x(xr-x)計算,其中x為混合液態汙泥濃度,xr為回流汙泥濃度。
活性汙泥法中回流汙泥量的調整目的也是為了保證曝氣池內MLSS值的相對穩定,汙水處理廠的回水量一般是相對固定的。 活性帆垂直汙泥阻力回流汙泥濃度一般在7-10g l之間,純氧曝氣活性汙泥法回流汙泥濃度可超過15g l的狀態,回流汙泥的沉降率一般在90%左右。
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總結。 您好,很高興為您解答。 優點,曝氣池汙泥指數低的原因; 1、原水含有有毒物質,破壞汙泥絮凝劑或降低汙泥的沉降效能,進水水質需要控制。
2、汙泥性質可能缺乏養分(氮、磷等),導致汙泥活性和沉降效能降低,因此需要補充養分。 3、二級沉澱池底部泥漿層過高,泥漿排出需要加固。
您好,很高興為您解答。 優點,曝氣池汙泥指數低的原因; 1、原水含有有毒物質,破壞汙泥絮凝劑或降低汙泥的沉降效能,進水水質需要控制。 2、汙泥性質可能缺乏養分(氮、磷等),導致汙泥活性和沉降效能降低,因此需要補充養分。
3、二級沉澱池底部泥漿層過高,泥漿排出需要加固。
4、二次沉澱池底部汙泥反硝化或厭氧,大量氣泡會影響汙泥沉澱,因此需要增加好氧池的曝氣能力或加強汙泥排放。 5、好氧池負荷過高或棗侵襲過低,會影響汙泥絮凝臺的尺寸,影響沉澱,因此應控制好氧池的汙泥負荷。 6、發生汙泥膨脹時,要查明原因並及時調整。
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生物反應器罐內好氧區汙水需氧量按去除的5天生化需氧量、氨氮的硝化除氮等要求計算,按下式計算:
O2 = 式中: O2 - 汙水需氧量(kgo2 d);
q—生物反應器入口流量(m3 d);
SO—生物反應罐進水5天生化需氧量濃度(mg L);
SE—生物反應器出水5 d生化需氧量濃度(mg L);
xv—排出的生物反應器系統的微生物質量; (kg/d);
nk—生物反應器罐進水總凱氏定氮濃度(mg L);
NKE—生物反應器流出物中總凱氏定氮濃度(mg L);
NT—生物反應器進水全氮濃度(mg L);
NOE——生物反應器流出物中硝酸鹽氮濃度(mg L);
從生物反應器系統排出的微生物中的氮含量(kg d);
a—當含碳物質與BOD5計時時,取碳的氧當量;
b—常數,每千克氨氮氧化所需氧量(kgo2 kgN);
c— 常數,取細菌細胞的氧當量。
除去含碳汙染物時,可採用每公斤去除五天生化需氧量。
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生物抗白應該在池中好。
氧氣區汙水所需氧氣量,應根據生化DAO五天去除需氧量、氨氮硝化除氮等要求,按下式計算:O2 =
式中:O2—汙水需氧量(KGO2 D);
q—生物反應器入口流量(m3 d);
SO—生物反應罐進水5天生化需氧量濃度(mg L);
SE—生物反應器出水5 d生化需氧量濃度(mg L);
xv—排出的生物反應器系統的微生物質量; (kg/d);
nk—生物反應器罐進水總凱氏定氮濃度(mg L);
NKE—生物反應器流出物中總凱氏定氮濃度(mg L);
NT—生物反應器進水全氮濃度(mg L);
NOE——生物反應器流出物中硝酸鹽氮濃度(mg L);
從生物反應器系統排出的微生物中的氮含量(kg d);
a—當含碳物質與BOD5計時時,取碳的氧當量;
b—常數,每千克氨氮氧化所需氧量(kgo2 kgN);
c— 常數,取細菌細胞的氧當量。
除去含碳汙染物時,可採用每公斤去除五天生化需氧量。
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QA=F0*(BODI-BODE)*Q(300EA)F0好氧係數,取1,EA曝氣效率為7-15%。
QA曝氣量。
q 流入流量。
Bodi-Bode 流入-流出物 BOD
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總結。 親,曝氣是汙水好氧處理中不可缺少的一環,曝氣量的大小對生物膜法和活性汙泥法都有直接影響,曝氣量過小,二級沉澱池可能因缺氧而發生汙泥腐爛,即池底汙泥厭氧分解產生大量氣體, 這促進了汙泥的漂浮。如果曝氣量過大,曝氣池中會發生高度硝化,導致混合物中硝酸鹽濃度過高。
由於反硝化作用,沉澱池中產生大量的N2或NH3,導致汙泥漂浮。
曝氣是汙水好氧處理中不可缺少的一環,曝氣量的大小對生物膜法和活性汙泥法都有直接影響,曝氣量過小,二次沉澱池可能因缺氧而引起汙泥腐爛,即池底汙泥的厭氧分解產生大量氣體,促進汙泥流向浮。如果曝氣量過大,曝氣池內會發生高度硝化,導致混合冰雹室流體中硝酸鹽濃度高。 由於反硝化作用,沉澱池中產生大量的N2或NH3,導致汙泥漂浮。
此外,曝氣量分布穩定,也是影響處理效果和能耗的重要原因。 相反,如果曝氣頭受損,氣流量會大大增加,這將導致其他地方林枝的流量急劇下降,並且由於生物反應的不平衡而導致處理質量下降。 為了達到處理效果,必須調整曝氣量,此時溶解氧的變化不能準確反映生物池的處理狀態,使溶解氧的控制隨著指標變得不穩定,能耗增加。
因此,這種巨集觀敏感的控制對於曝氣系統是必要的。 謝謝。